印染工業(yè)園污水處理廠運(yùn)行中的問(wèn)題解決
印染廢水中纖維較多,污染物成分復(fù)雜,水質(zhì)波動(dòng)大,處理難度較大,而且隨著園區(qū)的發(fā)展,水質(zhì)和水量發(fā)生變化,在運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)發(fā)生一系列問(wèn)題,主要有: 一、加酸系統(tǒng)設(shè)計(jì)容量偏小,加酸量不夠;加酸泵容易被腐蝕。
當(dāng)園區(qū)印染廢水增大,加酸量不足,且加酸泵螺桿經(jīng)常被腐蝕,導(dǎo)致加酸不穩(wěn)定,不能使pH值降低到11.0,生化系統(tǒng)活性污泥開(kāi)始失去活性,原生動(dòng)物滅絕,處理效率降低,出水pH值波動(dòng)較大,不能持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
解決方案:
1增加儲(chǔ)罐(材質(zhì):8mmFRP,內(nèi)襯10mmPVC),安裝在平流沉砂池東側(cè),采用2臺(tái)PVC泵頭離心卸酸泵,一用一備,儲(chǔ)罐高位布置,自流到加藥點(diǎn),并在初沉池進(jìn)水口增加pH計(jì),管材均采用耐濃硫酸材質(zhì)UPVC,采用電動(dòng)調(diào)節(jié)閥(材質(zhì):聚四氟乙烯)根據(jù)中和反應(yīng)后的pH值(安裝在線pH計(jì)于調(diào)節(jié)沉淀池進(jìn)口)來(lái)控制加酸量,并把調(diào)節(jié)閥和酸儲(chǔ)罐液位信號(hào)接入PLC自控系統(tǒng)中。
2把螺桿泵改為PVC泵頭隔膜式計(jì)量泵,對(duì)原有加酸系統(tǒng)管路進(jìn)行變更,改為對(duì)絮凝平流沉淀池和輻流式絮凝沉淀池加酸,并在出水口安裝在線pH計(jì),通過(guò)監(jiān)測(cè)出水pH值來(lái)控制計(jì)量泵的加酸流量,為出水pH值達(dá)標(biāo)起到保障作用。
通過(guò)以上改造基本解決了加酸量不夠、加酸泵腐蝕及pH值調(diào)節(jié)不穩(wěn)定等問(wèn)題。
二、預(yù)處理系統(tǒng)容易發(fā)生堵塞現(xiàn)象,例如進(jìn)廠污水管道容易淤積泥沙,清淤工作量大;粗細(xì)格柵撈渣效果差且易被棉紗、纖維等纏繞和堵塞;平流沉砂池吸砂泵經(jīng)常發(fā)生堵塞;砂水分離器出啥效果差;調(diào)節(jié)沉淀池吸泥泵與排泥泵易堵塞等。
1進(jìn)廠污水管道容易淤積泥沙。若園區(qū)采用雨污分流制重力自流式收集管網(wǎng),主干管渠設(shè)計(jì)流量為30.0×104m3/d,牛仔服洗漂企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量的沸石與沸石粉末,沸石*大的直徑約20mm,沸石粉末直徑約0.1mm,為了節(jié)省**提升泵電耗,保持管網(wǎng)高液位運(yùn)行,導(dǎo)致主干管網(wǎng)流速很慢,大量沸石和沸石粉在進(jìn)廠污水管道中淤積,主干管渠內(nèi)沉積固體物質(zhì)厚度約1m以上,每年需要人工清理管網(wǎng)2次,清淤工作量大,費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)**提升泵節(jié)省的電費(fèi)。
可以通過(guò)把**提升泵房運(yùn)行液位從原來(lái)的5~8m降低到2.8~5m,使得管網(wǎng)液味大幅降低,管網(wǎng)流速增大,使管網(wǎng)的沸石、泥沙全部沖入粗格柵池前端的初沉砂池,同時(shí)加大粗格柵前端抓斗工作頻率,24小時(shí)派人不停的進(jìn)行撈沙。
2粗格柵易被纏繞和堵塞。因牛仔服洗漂加藥過(guò)程中使用大量的塑料袋進(jìn)行量和投藥,導(dǎo)致外排廢水中含有大量丟棄塑料袋,同時(shí),洗漂和印染過(guò)程中都會(huì)產(chǎn)生大量棉紗和纖維,而園區(qū)各用戶排水預(yù)處理設(shè)施比較簡(jiǎn)陋,有些廠甚至沒(méi)有設(shè)置預(yù)處理設(shè)施,直接對(duì)管網(wǎng)進(jìn)行排污,導(dǎo)致大量的沸石、塑料袋、棉紗和纖維隨污水一起排入污水廠。若粗格柵為高鏈?zhǔn)礁駯?,底部?0mm間隙固定柵條,比較長(zhǎng)的棉紗與塑料袋很容易兩頭穿過(guò)柵條,而中間部位掛在柵條上,發(fā)生纏繞,而高鏈撈渣耙無(wú)法把這些纏繞物抓上來(lái),導(dǎo)致粗格柵經(jīng)常堵塞,盡管有4臺(tái)粗格柵,但格柵前后液位差經(jīng)常超過(guò)1m,對(duì)**運(yùn)行造成嚴(yán)重威脅。為了維持運(yùn)行,開(kāi)始采取定期人工清理柵條的辦法,后來(lái)發(fā)現(xiàn)柵條因棉紗纏繞和沸石堵塞,撈渣耙落耙不到位,導(dǎo)致柵條和撈渣耙嚴(yán)重變形。
通過(guò)與設(shè)備廠家聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)齒耙回轉(zhuǎn)式格柵比較適合該廠預(yù)處理,*終廢除原來(lái)4臺(tái)高鏈?zhǔn)礁駯艡C(jī),更換為齒耙回轉(zhuǎn)式格柵,耙齒為尼龍材料,間隙為3mm,2用2備,經(jīng)過(guò)半年的使用,格柵運(yùn)行良好,撈起棉紗、塑料袋、沸石,柵渣量是原來(lái)的3倍,沒(méi)有發(fā)生任何堵塞,前后液位差保持在0.1m以內(nèi),證明該項(xiàng)改造十分成功。
3轉(zhuǎn)鼓細(xì)格柵容易發(fā)生堵塞,污水倒流。細(xì)格柵采用4臺(tái)1mm間隙轉(zhuǎn)鼓細(xì)格柵,直徑3m,由于該設(shè)備屬于某國(guó)內(nèi)廠家新開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的**代產(chǎn)品,使用初期因細(xì)小棉紗和毛絨較多,格柵間隙經(jīng)常發(fā)生纏繞和堵塞,4臺(tái)全部開(kāi)啟后,前后液位差仍然達(dá)到0.3m,且出渣量少,效果較差,導(dǎo)致污水從平流沉砂池前端倒流至**提升泵池,運(yùn)行半年后發(fā)現(xiàn)柵條變形、脫落,經(jīng)過(guò)增加內(nèi)部支撐鋼筋后得到解決,但是需要人工用高壓水槍間歇性的反沖格柵才能保證過(guò)流能力。后來(lái)在平流沉砂池前端增加了細(xì)格柵后,對(duì)轉(zhuǎn)鼓細(xì)格柵進(jìn)行了廢除,沒(méi)有對(duì)后續(xù)處理造成**影響,而且確保了系統(tǒng)的過(guò)流能力。
4平流沉砂池吸砂泵經(jīng)常發(fā)生堵塞。吸砂泵采用抗纏繞、防堵塞泵,流量為35m3/h,揚(yáng)程8m,但依然發(fā)生葉輪被纏繞,發(fā)生堵塞現(xiàn)象,主要原因是依然有不少長(zhǎng)條棉紗能通過(guò)粗格柵,而平流沉砂池前端沒(méi)有細(xì)格柵,長(zhǎng)條纖維被吸砂泵吸入,發(fā)生纏繞。后來(lái)我們?cè)囉昧?種形式的細(xì)格柵,均安裝在平流沉砂池前端,一種為間隙為1mm的齒耙回轉(zhuǎn)式格柵,另一種為濾布式固液分離機(jī),經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)2種格柵均能有效去除棉紗,濾布式固液分離機(jī)分離效果尤為明顯,吸砂泵再也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)堵塞現(xiàn)象。
5砂水分離器出砂效果差。經(jīng)過(guò)調(diào)試,發(fā)現(xiàn)平流沉砂池沉淀下來(lái)的固體懸浮物大部分是不溶性染料和沸石粉末(密度小于河沙),而該廠采用的無(wú)軸螺旋式砂水分離器沉淀空間較小,沸石粉末沒(méi)有在分離器內(nèi)充分沉淀,無(wú)法把沸石粉末從染料中分離出來(lái),造成大量染料和沸石粉又回流到平流沉砂池,發(fā)生淤積。后來(lái)廢棄了砂水分離器,在調(diào)節(jié)沉淀池排泥泵池前端制作了一個(gè)人工砂水分離器,讓沸石粉末在分離器內(nèi)充分沉淀,再通過(guò)人工定期撈砂得以有效去除,沒(méi)有沉淀下來(lái)的不溶性染料流入排泥泵池,*后泵入污泥池,避免了平流沉砂池淤積泥沙。
6調(diào)節(jié)沉淀池吸泥泵與排泥泵易堵塞,行車滑觸線易腐蝕。調(diào)節(jié)沉淀池分3格,各配吸泥行車1臺(tái),每臺(tái)行車均配滑觸線和4臺(tái)吸泥泵,吸泥泵流量10m3/h,揚(yáng)程8m,因調(diào)節(jié)沉淀池內(nèi)沉淀的污泥較濃,伴有棉紗、纖維等懸浮物,導(dǎo)致吸泥泵經(jīng)常堵塞,需要把池抽干再進(jìn)行泵體拆卸,進(jìn)行葉輪的清理,嚴(yán)重影響穩(wěn)定運(yùn)行。通過(guò)試用35m3/h,70m3/h等不同流量和型號(hào)的吸泥泵,觀察發(fā)現(xiàn)70m3/h流量的泵流量太大,吸上來(lái)的污泥含水率太高,*終改造選定流量為35m3/h,揚(yáng)程10m的抗纏繞、防堵塞吸泥泵,既能避免纏繞和堵塞,又能保證吸上來(lái)的污泥濃度適中,方便連續(xù)運(yùn)行。 吸泥泵抽取的污泥流入排泥泵池,再通過(guò)排泥泵(70m3/h,揚(yáng)程15m)泵入污泥池,排泥泵也發(fā)生同樣的棉紗纏繞和堵塞問(wèn)題,還經(jīng)常導(dǎo)致排泥泵電機(jī)燒壞,通過(guò)把排泥泵更換為150m3/h,揚(yáng)程15m的帶自動(dòng)切割抗纏繞、防堵塞潛污泵,問(wèn)題得以有效解決。改造更換下來(lái)的排泥泵可用于網(wǎng)格絮凝平流沉淀池排泥(該處排泥泵僅設(shè)計(jì)2臺(tái)10m3/h的排泥泵,造成沉淀池排泥不暢)。
通過(guò)以上運(yùn)行調(diào)整和設(shè)備改造,預(yù)處理系統(tǒng)各環(huán)節(jié)堵塞問(wèn)題得以有效解決。
三、水量波動(dòng)大,導(dǎo)致曝氣池易受到負(fù)荷沖擊,活性污泥活性變差,出水水質(zhì)易發(fā)生波動(dòng)。
進(jìn)水量少,水量波動(dòng)大,不能滿負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致曝氣池易受到負(fù)荷沖擊,活性污泥活性變差,出水水質(zhì)易發(fā)生波動(dòng)。利用氧化溝系統(tǒng)耐沖擊負(fù)荷強(qiáng)的特點(diǎn),通過(guò)兩套生化系統(tǒng)水量合理調(diào)配,使曝氣池系統(tǒng)保持相對(duì)穩(wěn)定的進(jìn)水量,增加或者減少的水量由氧化溝系統(tǒng)承擔(dān),通過(guò)開(kāi)停表曝機(jī)的臺(tái)數(shù)來(lái)調(diào)整溶解氧,以應(yīng)對(duì)水量變化。通過(guò)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)能穩(wěn)定運(yùn)行,且運(yùn)行操作簡(jiǎn)便。
四、氧化溝曝氣量不足,表面曝氣機(jī)容易跳閘,且水量大時(shí)易超電流。
開(kāi)始調(diào)試時(shí),氧化溝表曝機(jī)容易跳閘,且水量大時(shí)易超電流,曝氣量不足。通過(guò)對(duì)表曝機(jī)各部分零件排查和檢測(cè),*后發(fā)現(xiàn)容易跳閘的原因是變速箱油壓保護(hù)器有故障,通過(guò)更換油壓保護(hù)器得以解決。通過(guò)分析,發(fā)現(xiàn)水量大容易跳閘的主要原因是出水調(diào)節(jié)閘門在安裝時(shí)安裝位置太高,當(dāng)閘門調(diào)至*低,氧化溝液位仍然超過(guò)表曝機(jī)運(yùn)行液位,*后通過(guò)調(diào)節(jié)表曝機(jī)基座螺絲,填充基礎(chǔ)鋼板和混凝土,把表曝機(jī)抬高了80mm,超電流問(wèn)題得到解決。
當(dāng)水量逐漸增大,污水濃度逐漸增高,發(fā)現(xiàn)氧化溝曝氣量明顯不足,不能滿足滿負(fù)荷時(shí)的溶解氧需求,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)主要是因?yàn)閮H設(shè)計(jì)3臺(tái)160kW表曝機(jī),即使表曝機(jī)效率能達(dá)到設(shè)備設(shè)計(jì)效率,也很難滿足滿負(fù)荷時(shí)(進(jìn)水COD約450mg.L-1),且該廠廢水溫度高,導(dǎo)致充氧效率低,故需要增加曝氣設(shè)備才能使氧化溝滿負(fù)荷時(shí)具有較好的處理效率。
五、鼓風(fēng)機(jī)曝氣系統(tǒng)故障多,例如鼓風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)下沉,導(dǎo)致鼓風(fēng)機(jī)機(jī)身傾斜;鼓風(fēng)機(jī)濾網(wǎng)易堵塞,經(jīng)常發(fā)生喘振現(xiàn)象。
運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)鼓風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)下沉,特別在雨季的時(shí)候下沉速率*快,導(dǎo)致鼓風(fēng)機(jī)在3個(gè)月雨天后發(fā)生機(jī)身傾斜。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),基礎(chǔ)下沉的主要原因是鼓風(fēng)機(jī)地基土質(zhì)屬于淤泥質(zhì)土,既沒(méi)有硬化處理也沒(méi)有打木樁處理;次要原因是鼓風(fēng)機(jī)房周邊沒(méi)有設(shè)計(jì)雨水排水溝,雨季時(shí)大量雨水滲入基座底部泥土中,造成泥土流失。通過(guò)認(rèn)真研究,決定采取在鼓風(fēng)機(jī)房周圍開(kāi)挖雨水溝,把該區(qū)域雨水引流到排水渠道,再對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行灌漿硬化處理,目前鼓風(fēng)機(jī)下沉現(xiàn)象基本得到控制。同時(shí)可以查看中國(guó)污水處理工程網(wǎng)更多技術(shù)文檔。
因該污水廠地處工業(yè)區(qū),空氣中粉塵量較大,且鼓風(fēng)機(jī)房門窗沒(méi)有防塵功能,導(dǎo)致鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口濾網(wǎng)易堵塞,風(fēng)量下降,壓差增大,*后導(dǎo)致喘振現(xiàn)象的發(fā)生。通過(guò)對(duì)這種現(xiàn)象的頻率統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)需要對(duì)濾網(wǎng)進(jìn)行每周至少2次的清洗才能保證正常運(yùn)轉(zhuǎn),*終決定對(duì)鼓風(fēng)機(jī)房門窗進(jìn)行防塵改造,通過(guò)在窗戶外加裝百葉窗,內(nèi)附過(guò)濾網(wǎng)等措施,徹底解決鼓風(fēng)機(jī)因進(jìn)風(fēng)口堵塞發(fā)生喘振問(wèn)題。
⑥水解酸化池潛水?dāng)嚢铏C(jī)功率偏小,發(fā)生污泥沉積。
運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)曝氣池前段水解酸化池發(fā)生污泥沉積在池內(nèi),*嚴(yán)重時(shí)甚至整個(gè)池內(nèi)全是污泥,并有部分死泥上浮。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)主要原因是水解酸化池潛水?dāng)嚢铏C(jī)功率太小,再加上污泥回流量過(guò)大,池內(nèi)介質(zhì)密度太大,潛水?dāng)嚢铏C(jī)無(wú)法使整池泥水混合物翻滾起來(lái),導(dǎo)致發(fā)生污泥沉積現(xiàn)象。
通過(guò)降低水解酸化池污泥回流量至10%以下,能基本解決污泥沉積問(wèn)題,但系統(tǒng)除磷效率和水解酸化功能明顯降低,*好的解決辦法是把潛水?dāng)嚢杵鞲鼡Q為大功率潛水?dāng)嚢杵鳌?/p>
七、SVI值偏高,二沉池時(shí)有細(xì)小污泥外漂現(xiàn)象。
經(jīng)過(guò)運(yùn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)SV30高達(dá)90%,SVI值高達(dá)200以上,二沉池時(shí)有細(xì)小污泥外漂現(xiàn)象,但出水仍然達(dá)標(biāo)。
*初懷疑是污泥膨脹,但通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間顯微鏡觀察,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)絲狀菌膨脹的跡象,只有少量鐘蟲(chóng)活動(dòng),靜置3小時(shí)后SV30可降低至50%以下,通過(guò)分析,我們認(rèn)為生化系統(tǒng)進(jìn)水pH太高,有時(shí)高達(dá)11.2,且夏季水溫高達(dá)39℃,累枝蟲(chóng)、輪蟲(chóng)等原生動(dòng)物和后生動(dòng)物不活躍是導(dǎo)致SVI值偏高的主要原因。在實(shí)驗(yàn)室通過(guò)降低pH和水溫運(yùn)行發(fā)現(xiàn)SVI值很快降低至150以下,累枝蟲(chóng)是優(yōu)勢(shì)菌落,非?;钴S。所以在實(shí)際運(yùn)行中既要減少加酸量,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,又要避免pH值太高(*好控制在11.0以下)使生化系統(tǒng)受到影響。
八、污泥脫水機(jī)濾帶經(jīng)常破損,污泥脫水機(jī)效率低。 某廠采用4臺(tái)3m寬帶式濃縮壓濾一體化污泥脫水機(jī),是國(guó)內(nèi)某廠家新開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的**代產(chǎn)品。剛開(kāi)始調(diào)試期間,發(fā)現(xiàn)濾布過(guò)水能力差,濾布兩邊經(jīng)常跑泥,效率很低,且糾偏裝置失靈導(dǎo)致濾布被撕裂。經(jīng)過(guò)更換濾布、把機(jī)械糾偏器全部改為光電感應(yīng)糾偏器等改造之后,基本能運(yùn)轉(zhuǎn),再通過(guò)把在3m濃縮帶兩側(cè)加裝擋板,使污泥濃縮縮小到濃縮帶中間2.7m范圍內(nèi),防止污泥在壓濾帶上擴(kuò)散到濾帶外面,解決了跑泥問(wèn)題。
經(jīng)運(yùn)行2個(gè)月后發(fā)現(xiàn)濃縮濾帶破損嚴(yán)重,主要原因是濾帶下方的固定式托輥磨擦引起的,有的托輥被磨得非常鋒利,容易把濾帶刮破,通過(guò)把固定式托輥改造為帶軸承的滾動(dòng)式托輥,減少濾帶下方托輥的磨擦力,問(wèn)題得到有效解決。通過(guò)對(duì)更換下來(lái)的濾布進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)濾布上有很厚一層PAM藥劑黏附在濾布上,造成堵塞,這也是濾布過(guò)水能力差的原因,根本原因是PAM配藥系統(tǒng)熟化區(qū)域容積太小,藥劑沒(méi)有得到完全溶解就加入到污泥濃縮罐,導(dǎo)致藥劑黏附在濾布上,在運(yùn)行過(guò)程中還發(fā)現(xiàn)上下壓濾帶上PAM有拉絲現(xiàn)象,通過(guò)增設(shè)2個(gè)3m3容積的熟化罐,使藥劑溶解后充分?jǐn)嚢枋旎?,使該?wèn)題得到有效解決,目前4臺(tái)脫水機(jī)運(yùn)行良好,已運(yùn)行1年沒(méi)有更換任何主要配件。